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龍門刨床變頻控制系統
目前國內外龍門刨床采用的主傳動系統主要有三種形式:晶閘管-直流電動機系統(SCR-D系統)、直流發(fā)電機-直流電動機系統(F-D系統)和感應電動機-電磁離合器系統(I-C系統)。SCR-D系統技術上已很成熟,但因為要實現正反運行,使得電路復雜程度大大增加,工作可靠性降低,價格較高。F-D系統有良好的控制性能,在刨床中大量采用,但其設備龐大,價格昂貴且效率不高。I-C系統依靠電磁離合器實現正反轉,離合器磨損嚴重,工作穩(wěn)定性欠佳且不便于調速,僅用于輕型龍門刨床。
1. 選型
根據前述龍門刨床直流拖動系統工作要求,對于取代直流拖動并超越直流拖動的交流變頻調速來說,選擇高性能可靠矢量型的變頻器尤其關鍵。在實際應用中,我們從性價比上選擇了美國EMERSON公司出產的高性能矢量控制變頻器---TD3000系列產品。
TD3000系列變頻器在性能上完全符合B2010A、B2025等型號龍門刨床拖動系統的要求。它通過對交流電機磁通電流和轉矩電流的解耦控制,實現了轉矩的快速響應和準確控制,能以很高的控制精度進行寬范圍的調速運行;而且我們還采用了有速度傳感器PG反饋矢量控制方式。
TD3000系列變頻器是高品質、多功能、低噪音的矢量控制通用變頻器。具有電機參數自動調諧、零伺服控制、速度控制和轉矩控制在線切換、轉速跟蹤、內置PLC、內置PID控制器、編碼器和給定及反饋信號斷線監(jiān)測、掉載保護、內置PG接口、故障信號追憶、28種故障監(jiān)控、豐富的I/O端子和多達十種的速度設定方式,能滿足各類負荷對傳動控制的要求。
TD3000系列變頻器的優(yōu)越性能主要體現在:
· 有速度傳感器矢量控制,調速范圍為1:1000,穩(wěn)態(tài)控制精度0.05%;
· 低頻啟動轉矩10-100rpm時,200%額定轉矩;
· 啟動預勵磁,加快矢量控制快速響應;
· 動態(tài)轉矩響應小于150ms;
· 零伺服鎖定功能,可以保持零速時150%的轉矩輸出;
· 可靠的轉矩限定,防止頻繁跳閘;
· 功能豐富的對話式操作面板,全系列LCD+LED顯示中英文可選;
· 參數的上傳拷貝和下傳復寫功能;
· 功能強大的后臺調試監(jiān)控軟件,可通過內置RS485接口組網監(jiān)控。
電機、變頻系統選型:
1) 主拖動:55KW交流變頻電機,TD3000-4T0750G變頻器;
2) 垂直刀架:1.5KW交流電機,TD1000-4T0022G變頻器;
3) 左刀架:1.5KW交流電機,TD1000-4T0022G變頻器;
4) 右刀架:1.5KW交流電機,TD1000-4T0022G變頻器
5) 主拖動制動單元:兩臺TDB-4C01-0300制動單元,兩只10Ω、10KW制動電阻。
2. 控制原理
(1) 工作臺主拖動用EMERSON TD3000變頻器驅動變頻調速電機。
由于我們針對的山東海天造紙機械有限公司B2010A型及B2025型龍門刨床,機械上基本上不動,B2025增加銑削功能,可以在機械上改造,配刨、銑變速箱來實現銑削功能。通過調試實現了機械刨削速度范圍3-80米/分,無級調速;速度還可降至0.2米/分左右,進行磨削加工。
(2) 工作臺換向采用制動單元及制動電阻,制動速度快,從應用來看,TD3000變頻器在頻繁換向過程中速度降低快,動力制動迅速,由于換向時工作時間短,為抑制泵升電壓,采用了制動電阻進行能量釋放。
(3) 電氣控制系統采用SIENENS S7-200系列可編程控制器來實現對主拖動變頻器及整個機床的電氣控制。優(yōu)點是控制功能強、速度快、易維護、便于改變程序。并且根據工藝情況編制故障,面板顯示運行狀態(tài)、查找故障點簡單。
(4) 工作臺的減速、換向控制采用龍門刨床高可靠性接近開關,無機械磨損、壽命長、故障率底,全密封、無維修、可防止使用中鐵屑引起誤動作。
3.應用情況及效果
根據應用,我們可以得出如下比較:
· 工作方式:
在B2010A改造前,工作時,直流發(fā)電機組一直處于運行狀態(tài),特別是在工作間隙、測量工件時等,白白消耗大量的空載能量。
改造后,龍門刨床只是在工作臺運動時才消耗能量,并且在輕載時變頻器自動節(jié)能。
· 進線電流:
在改造前,大刨切削45號鋼坯時,吃刀深度10 mm,進刀量為1 mm,檢測進線電流為50A。
改造后,同樣加工條件下,進線電流僅為15.5A。
· 環(huán)境改善:
改造前,發(fā)電機組工作時噪音嚴重,可達80dB。
改造后,檢測噪音為70dB,大大改善了工作環(huán)境,利于操作工人的身心健康。
· 占地面積:
改造前,機組占地面積大,現在改造后僅為原來的10%。
· 機床維修:
改造前,機床維修量大,并且難以修理,特別是勵磁發(fā)電機不發(fā)電故障。
改造后,由于變頻器控制柜集中,基本上不出大的故障。
· 機床運行:
改造前,由于原B2010A機床各處性能大不如最初,換向慣性大。
改造后,采用了先進的矢量控制,從性能上、穩(wěn)定性上超過原來,換向慣性小,反向快速響應。
· 節(jié)電效益:
測量進線,按有功功率來算,每天二班倒,工作15小時,每月平均生產26天,電費成本在0.7元,全年可節(jié)約電費73500.34元,僅此一項一年左右時間即可收回投資。
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